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8620H的CVJ钟形壳渗碳淬火内孔涨大怎么控制比较好
财源广进
2026/07/05 07:41
最近厂里在做一批8620H的CVJ钟形壳,有效硬化层深度要求1.2-1.5mm,现在用的连续炉,930度渗碳,840度淬火,油冷。
问题出在内孔,热前内孔预留了0.08的磨量,结果淬火出来内孔普遍涨大0.05到0.08,部分产品花键口部还伴随椭圆,超差废品率快到15%了。
试过把淬火温度降到810度,变形是好了一点,但心部硬度只有28HRC左右,达不到图纸要求的30-45HRC。是不是淬火油的问题,还是得硬上校形工装?有用过芯轴淬火的吗,间隙留多少合适?
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