待解决

20CrMnTi渗碳后直接淬火变形太大,这活儿实在压不住

阿威
阿威
2026/06/23 18:20

最近接了一批盆齿,材料20CrMnTi,渗碳完降温到830度直接油淬。结果一量内孔,椭圆度全废了,合格率连三成都不到。以前都是渗碳空冷后重新加热淬火,变形一直很稳。这次客户非要省掉二次加热,说降成本,我只能硬着头皮试。

试了把油温提高到80度,又把搅拌调小,变形还是没改善。按理说直接淬火减少了二次热应力,不该差这么多,到底是奥氏体晶粒粗了还是相变应力没控制住?平时碰上直接淬火的,你们都是怎么压变形的?

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15820211063
15820211063#1

直接淬火表面碳浓度高,马氏体相变应力大,830淬肯定不行,起码压到780-800再出罐,而且出炉到入油必须控制在20秒内,不然表面析出网状碳化物变形更大。我们厂干直接淬火全靠带模淬,光调油温白搭。

2026/06/23 20:03
junl98
junl98#3

我刚学热处理没多久,看你说这个想问个直白的问题。20CrMnTi渗碳一般不是都在920度左右吗,你降温到830直接淬,这期间晶粒是不是已经长得很大了?我师傅以前提过一嘴,说重新加热到860度能起到细化晶粒的作用,直接淬火少了这一步,晶粒粗的话是不是相变塑性就特别大,一冷就压不住变形了?还有盆齿下油的时候,内孔是不是很容易憋气导致冷得不一样快才变成椭圆的?

2026/06/28 13:10
汤大郎
汤大郎#5

如1楼所说,要压淬喔

2026/06/30 16:44