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课本都说氮化件变形远比渗碳件的小,但我这批38CrMoAl薄壁套圈氮化后内孔缩了0.04左右,这到底是工艺问题还是本身就没法避免?
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2026/04/10 19:13
手里有个活,材质38CrMoAl,是个薄壁套类零件,外径80,内径65,长度大概120。之前厂里做渗碳的20CrMnTi件,同样尺寸的,淬火后内孔椭圆和胀大比较明显,大家就都习惯性认为氮化变形肯定小。
结果这批氮化,两段氮化(520度+560度),保温加起来快30个小时。出炉冷下来一测,内孔普遍缩了0.03到0.05毫米,而且有点微小的锥度。渗碳那批起码内孔是胀大的,好修。现在这内孔缩了,磨内孔余量根本不够,直接报废了十几件。
想问问这变形量算正常水平吗?氮化后内孔收缩主要是应力释放还是相变引起的?有没有什么办法能在氮化前或者氮化过程中把这个收缩量提前预判或者抵消掉?
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